斗式提升機鏈條磨損、損壞原因分析:通過觀察和分析,斗式提升機鏈條損壞的主要是磨損造成的,而磨損的主要原因是結構不合理;由于鏈條的內鏈板與套筒之間,外鏈板與銷軸之間選用的是過盈配合,但是,為了裝配,過盈量很小,其次是過盈配合的接觸面也很小,只有內、外鏈板的壁厚(8mm)。在傳動中,鏈條鉸鏈的套筒與內鏈板、銷軸與外鏈板之間要承受較大的壓力比;傳動時,兩者之間又有相對滑動。在粉塵大、重量重的工況下,它們兩者之間產生轉動,因而造成嚴重磨損,磨損使鏈條的實際節距變長,滾子與鏈輪齒廓的嚙合點逐漸沿齒面向齒頂外移,最后造成跳齒或騎齒,鏈條被拉斷。 其次是斗式提升機在提料時,鏈條所受拉力是周期性變化的,因而,鏈條各部元件都在變應力下工作,在沒有潤滑,粉塵大重量重的工況下,經過一定的循環次數,鏈板會產生彎曲和疲勞斷裂。 再次,是由于反復啟動、制動等,鏈板要承受較大的動載荷,鏈板會發生沖擊斷裂。 改后鏈條的結構及裝配形式:改后鏈條是由銷軸、卡板、外鏈板、套筒、滾子、內鏈板、外鏈板組成;解決克服銷軸與外鏈板之間的轉動磨損,把圓柱銷軸的結構改成有扁平面溝槽的銷軸;把一側外鏈板仍是圓孔,但是帶有固定卡板的螺絲孔,另一側外鏈板的圓孔改成長孔。解決克服開口銷被剪短現象,因掉料在鏈板和鏈輪嚙合處,所掉的原料受鏈板和鏈輪的擠壓,鏈板外移,使開口銷被剪斷。把開口銷改成卡板。零件的結構改變后,銷軸有扁平面溝槽與卡板長孔配合,卡板用螺栓固定在外鏈板上,銷軸扁平面臺階與外鏈板的長孔配合,這樣就限制了銷軸與外鏈板之間的轉動,同時解決了開口銷被剪斷的現象。 扁平面:解決克服套筒與內鏈板之間的轉動磨損,把套筒的外圓柱面改成有臺階的扁平面,內鏈板的圓孔改成長孔。套筒結構和內鏈板的結構改變后,內鏈板的長孔與套筒的扁平面臺階配合,這樣就限制了套筒與內鏈板之間的轉動。 解決提高鏈板的強度,把提升機鏈板的外形尺寸改變,寬度由原來的60mm,改為70mm,厚度由原來的8mm,改為10mm。材質由原來的15號優質碳素鋼,改為30號優質碳素鋼,并作調制處理。
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